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    三、效益评估
    1、 在辅锅B炉上进行的W-3重质燃油助燃剂添加试验时间从2002.9.26~2003.1.27,扣除中间停加剂标定时间,添加时间总计为109天,共用W-3助剂67吨,累计产SS蒸汽326425吨。由于试验期间重油、裂解油流量计经过重新标定,无法进行全过程的燃料量计算,以两阶段平均单耗755kg/t计算,耗油24481t,由此得出试验期间W-3平均添加量为0.28%。
    2、 按全年B炉耗重油8.4万吨(平均128t/h负荷,平均单耗75kg/t),平均节油率5.15%计算,全年节油4326吨,折合人民币432.6万元(以重油厂内价1000元/吨计);全年耗助燃剂235.2吨,约376.3万元(按0.28%的W-3添加量计算),其它效益不计,仅节油一项全年获利56.28万元;同比超高压蒸汽成本降低0.57元/吨。
     3、 从图一中可以看出,锅炉负荷越高,即在经济负荷范围运行时,锅炉的单耗越低,热效率越高,锅炉运行越经济。相反当负荷小于其经济负荷125t/h时,单耗越高,效率越低。由于第二阶段测试时间较短,受系统负荷的限制,无法进行高负荷试验,平均负荷尚未达到其经济运行负荷,因此与加剂前平均负荷128t/h相比,单耗还应有所下降。
    4、 W-3的投用,充分发挥了其助燃剂的作用,这不仅表现在热效率的大幅度提高上,同时还反映出重油流动性有明显改善,燃烧更完全,BA-34型炉在提升负荷时的主要手段为提升燃油压力,因而在同等负荷下重油压力显著下降,使带负荷能力得以提高。
    从图二中可以看出,同等负荷下,重油压力平均下降0.15 Mpa,下降幅度平均为9%;反而言之,加剂后同等供油压力下可提高负荷约10t/h。在2002.10.17乙烯老区停车过程中W-3添加剂的作用得以充分体现,在系统用汽量大幅增加的情况下,B炉迅
速接带负荷至158t/h运行,且各项工艺指标在正常范围内。
加剂前后B炉负荷情况对比如下表:


 
图一 加剂前后单耗对比

    由于W-3的重要作用之一就是通过其减粘作用,从而降低油的凝固点,改善油品的低温流动性,达到提高雾化效果的目的,因此添加W-3后油品的粘度必然发生了一定变化,而B炉重油超声波流量计的安装位置又在W-3添加点后,无法真实反映添加前后重油流量的变化。因此,自11月23日将重油流量计移位至W-3添加点前,并进行了第二阶段的测试。

表二 第二阶段热工试验数据

序号

项目

单位

加剂前

加剂后

2002.11.28~2002.12.3

2002.12.5~2003.1.27

1

累计试验时间

h

1205天)

127253天)

2

累计

燃油耗量

重油

11189.317 m³/h)

92917.3 m³/h)

裂解油

90.075 m³/h)

12891.013 m³/h)

3

火炬气投用情况

平均投用量

/h

396

2272h)、3(1000h)

平均产汽量

t/h

1449

17720

4

累计蒸汽产量

t

15735

161246

5

平均负荷

t/h

131.25

126.76

6

平均蒸汽压力

MPa

11.17

11.17

7

平均蒸汽温度

510

510

8

平均排烟温度

194

193

9

平均氧含量

%

2.5

2.1

10

平均汽包含量

MPa

11.48

11.49

11

平均给水温度

155

157

12

平均排污量

t/h

2.8

2.8

13

重油发热值

Kcal/kg

9734

9734

14

平均单耗

Kg/t

76.6

71.6

15

正平衡效率

%

88.3

94


     从以上热工测试数据表明,加剂前后每吨蒸汽耗油降低5kg,,平均节油率为6.5%,正平衡效率提高5.7%,其效果是明显的。与第一阶段相比,由于重油流量计安装位置更加合理,使第二阶段的试验数据更有说服力。

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