前   言
性质及加剂流程
试验过程及分析
结论及存在问题
 
 
 

  金陵分公司油品分厂利用油浆671#检修期,对罐底抽出线进行了抬高,抽出口离罐底1.5m保证油浆中固体沉积不会影响油浆的抽出。油浆罐检修完毕后,即进行油浆沉降剂试验收油。
    2002年6月18日14:00开始加注SSA-1油浆沉降剂,6月24日21:00加完后停泵,由于装置需要此罐进行降低汽油硫含量助剂的试验,该加注泵流量大,难调整,因此加入量比预计要大,为此该罐继续收油到6月27日8:00结束,671#罐油米8.25m,共收油1477吨,沉降剂加入量约在千分之2.7。

    在沉降剂开始加注后,质检中心和研究院对装置馏出口油浆和油罐671#油浆进行了固体含量分析,结果见下表。
日期 出装置前固体含量
8:00/14:00
出装置前固体含量
8:00/14:00
油浆罐671#中固体含量
8:00/14:00
备注
  离心法(质检中心) 灼烧法(研究院)        
  g/L g/L 上g/L 中g/L 下g/L  
2002.6.18 6.3/6.3          
2002.6.19 6.3/7.5          
2002.6.20 6.8/6.8          
2002.6.21 3.3/6.8          
2002.6.24 4.0/3.3          
2002.6.25 6.3/5.6 8.273        
2002.6.26 3.3/3.7 6.408        
2002.6.27 5.6/5.6 7.511 <2.0/<2.0 2.0/<2.0 5.4/13.9 离心法
2002.6.28 3.3   <2.0/<2.0 <2.0/<2.0 6.8/2.0 离心法
2002.6.29     <2.0/<2.0 2.0/2.5 10.4/11.6 离心法
2002.6.30     <2.0 <2.0 4.4 离心法
      1.1 0.42 1.2 灼烧法
2002.7.1 4.4/4.6 7.891 <2.0 2.0 4.0 离心法
      0.48 0.27 0.42 灼烧法
2002.7.2   8.875        

    从表中可看出,油浆脱前固体含量质检中心用离心法做的数据偏小,研究院用灼烧做的比离心法大,比较合理。油浆罐停止收油6小时后,27日下午分析油浆罐中的上部和中部采样即已小于2.0g/L,下部采的样固体含量增加到13.9g/L,24小时后28日8:00样和14:00样下部样固体含量逐渐减少,29日下部样又变大,30日又变小。由于油浆罐没有混合线,进入油浆罐的油浆与沉降剂未充分混合,油浆温度低,比较粘稠,固体的沉积是间断的性的,加之采样位置的偏差,油浆固体含量的测定有反复。在29日发现质检中心的分析方法在小于2.0g/L时不能测定实际值,随及时联系联系研究进行灼烧法分析,从研究院的分析看,油浆罐上、中、下样的固体含量装置馏出口固体含量有了大幅下降,特别是7月1日后,油浆中固体含量降到了0.42g/L,按灼烧法,加剂前油浆固体含量平均为7.79g/L,脱渣率达到了94.6%,达到了技术协议中要求的≤1.5g/L,油浆的密度也由加剂前的1.0288g/cm3降到了0.9878g/cm3,说明本次试验是成功的。
 


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